在河北鑫達鋼鐵集團有限公司“精益經營·極致創效”的經營方針指引下,工業固廢資源化處理廠聚焦生產痛點,以創新驅動流程再造,完成篩分鋼渣粉直供棒磨技術革新,成功破解多重難題,實現降本、增效、安全、環保四重突破,為公司高質量發展再添新動能。

錨定發展需求 組建精銳攻堅團隊
為進一步釋放生產潛力,提升資源利用效率,工業固廢資源化處理廠聚焦效益提升核心目標,組建跨職能攻堅小組。集結生產、維修、電儀、設備、安環五大模塊骨干力量,兼具豐富現場經驗與扎實技術功底,形成優勢互補的攻堅合力。
小組建立健全項目注冊、節點評審與責任追溯機制,為高效推進項目提供堅實組織保障。明確“三零一降”核心目標,即鋼渣粉落地為零、倒運費用為零、雨濕料為零、安全風險顯著降低,同時設定量化指標,以嚴格的時間節點倒逼設計、采購、施工并行推進,確保項目成功,實現設計能力與生產節奏的完美匹配。

創新流程設計 構建高效直供體系
秉持“極簡、高效、穩定”的設計理念,小組對生產流程進行全方位革新。取消鋼渣粉落地與鏟裝環節,在篩分下料倉底部新增氣動轉板閥,銜接65米鋼結構通廊,采用雙皮帶串聯輸送至棒磨上料倉,全程封閉防雨設計,實現“篩分—棒磨”無縫銜接、同步運行,流程整體縮短50%。
針對物料輸送與設備運行的關鍵節點,團隊精準優化細節:下料倉增設溢流口與轉板閥,精準匹配皮帶瞬時流量,保障物料輸送順暢無溢料、不斷料;棒磨倉前輸送皮帶上新增除鐵器,有效攔截金屬異物,為設備安全穩定運行筑牢防線;通廊立柱巧妙避開現有電纜與管道,凈空高度滿足檢修和應急通行需求,實現生產、檢修、應急三不誤,同時將現場作業任務優化整合,進一步釋放場地空間,提升作業效率。
皮帶速度、帶寬、電機功率均按120噸/小時的能力標準設計,富余鋼渣粉可在棒磨上料倉進行短時緩存,無需場外堆存,徹底打通流通瓶頸,實現資源高效流轉。
嚴控施工質量 筑牢安全保障防線
項目施工階段,工業固廢資源化處理廠始終將安全與質量放在首位,構建“雙門控”管理體系。安全管控方面,提前編制高空作業、吊裝、臨時用電專項預案,安全部專人全程監督,確保施工全過程安全可控;質量管控方面,對鋼結構焊縫進行100%外觀抽檢,均滿足施工驗收標準,皮帶接頭開展180°剝離試驗,滾筒軸線水平度嚴格控制在≤0.5mm,以嚴苛標準確保工程質量過硬,為項目長期穩定運行筑牢根基。

多維成效彰顯 實現綜合價值躍升
經過攻關小組不懈努力,項目試車圓滿成功,各項運行數據全面達標。皮帶輸送臺穩定輸送,棒磨上料倉料位始終保持均衡,未出現溢料或斷料情況,生產穩定性大幅提升?,F場裝載機作業頻次由每日120次降至10次以內,設備利用率顯著提高,員工勞動效率進一步提升。
經濟效益尤為亮眼,據估算,噸倒運成本月節省費用13.72萬元,年創效達164.64萬元,同時節約外委施工費9萬元,降本增效成果顯著。安全環保效益同步凸顯,交叉作業科學優化,人機協同效率提升,安全風險顯著降低;全程封閉輸送徹底解決雨天料濕問題,粉塵與撒料現象全面改善,環保達標水平持續提升,實現“降本—增效—安全—環保”四重收益一次性兌現。
為持續鞏固革新成效,工業固廢資源化處理廠建立長效運行機制:編制《直供皮帶運行規程》《鋼結構通廊維護標準》《雨季應急操作法》,將其納入班組交接與績效考核體系,確保運行機制規范化、常態化;建立流量、電流、皮帶跑偏三項日點檢制度,異常情況10分鐘內快速響應處置,保障設備穩定運行。
結 語
以精益為犁,深耕降本增效之田;以創新為帆,領航綠色發展之路。工業固廢資源化處理廠的鋼渣粉直供棒磨技術革新,不僅是一次流程再造的成功實踐,更是對“精益經營·極致創效”經營方針的深入踐行。這場攻堅破局,破解了生產痛點、釋放了資源潛力,為集團高質量發展注入了強勁動能。未來,工業固廢資源化處理廠將以更多技術革新、管理升級的實踐,推動“低成本、高品質、高競爭力”的發展目標落地生根,讓每一份固廢都轉化為綠色動能,為集團構建可持續發展的產業生態、書寫高質量發展的新篇章添磚加瓦!